
蝸桿修形方面,由于入口倒坡太小,容易造成入口一、二個齒接觸,而正常嚙合的齒反而接觸不到,所以也就不能形成油楔,以至油被擠出,造成半干摩擦,使金屬直接接觸,出現RV減速電機蝸輪蝸桿齒面擦傷和膠合,為此我們進行了加大入口倒坡的試驗,這樣蝸桿接觸面基本都可調到喉部接觸,油楔也能穩定形成,經試車比原來倒坡有了明顯的好轉,基本可以滿足設計要求,但由于接觸齒少,接觸應力大,還不能充分發揮球面蝸輪蝸桿減速機的潛力,如果通過修形能使蝸桿包圍蝸輪全部齒接觸又能保持穩定的油楔,這樣將大大降低齒面接觸應力,提高蝸輪蝸桿減速機的承載能力,于是我們就想有用全修正型蝸桿,但當時加工條件滿足不了,只能進行直線修正,因此就采用了幾段直線趨近全修正型修正曲線的辦法,修形后效果比較顯著,但由于RV減速箱的蝸輪仍為飛刀加工,齒面沒有全修正型所需要的凹斗,蝸輪輪齒接觸面很窄,一般在10-15毫米,蝸桿接觸在喉部附近3-4齒距,接觸線仍為單線,承載能力仍不夠理想。蝸桿螺紋齒面硬度方面,蝸桿齒面硬度對于提高球面蝸輪NMRV減速機的承載能力是個很重要的因素,但原生產的蝸桿硬度低,一般加工后在下限,蝸輪齒面硬度又偏高,所以也是齒面擦傷和膠合的重要原因。但提高蝸桿硬度將會給加工帶來困難,一般刀具切不動,表面淬火又需要解決磨齒問題,這是今后急需解決的問題。
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