為貫徹落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議精神,著力提升“兩低一高”能源供給水平。該公司發(fā)電運(yùn)行部把降低廠(chǎng)用電率作為首要目標(biāo)來(lái)抓,部門(mén)負(fù)責(zé)人與專(zhuān)業(yè)人員共同探討并制定對(duì)電除塵、脫硫設(shè)備實(shí)行降低廠(chǎng)用電的節(jié)能降耗“三個(gè)妙招”。
一調(diào)。通過(guò)調(diào)整電除塵高頻電源控制方式,由原先的直流火花率控制方式,更改為脈沖供電方式。將#2機(jī)組共16套1.6A/72KV高頻電源全部改為脈沖供電工作方式,再結(jié)合調(diào)整脈沖供電方式里的相關(guān)控制參數(shù),找到了一種適合東華熱電運(yùn)行工況的最佳參數(shù),在兼顧脫硫出口粉塵濃度的同時(shí),同時(shí)保證除塵效率的前提下大大降低了耗能;通過(guò)優(yōu)化輸灰工作與間歇時(shí)間來(lái)降低壓縮空氣用量,從而減少空壓機(jī)運(yùn)行數(shù)量。僅2017年2月、3月,二號(hào)電除塵通過(guò)調(diào)整,廠(chǎng)用電較1月降低0.25%,節(jié)電約7.77萬(wàn)KWh。
二控。脫硫?qū)I(yè)提高設(shè)備出力和利用率。通過(guò)化驗(yàn)比對(duì),石灰石漿液細(xì)度和密度偏低,按磨機(jī)廠(chǎng)家要求配比加入足量鋼球,提高磨機(jī)出力,減少制漿和補(bǔ)漿時(shí)間;控制真空皮帶機(jī)運(yùn)行數(shù)量、石膏旋流器壓力和旋流子數(shù)量,采取一套真空皮帶機(jī)脫兩臺(tái)吸收塔漿液的方式,另外一套真空皮帶機(jī)作為備用,減少真空皮帶機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)和時(shí)間。
三優(yōu)化。脫硫?qū)I(yè)通過(guò)數(shù)據(jù)分析等手段,在不同硫分和不同負(fù)荷工況下,重點(diǎn)開(kāi)展循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī)、公用系統(tǒng)最優(yōu)組合運(yùn)行方式的研究,雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)中一、二級(jí)塔循環(huán)泵和PH值組合,制定“循環(huán)泵、PH值與鍋爐負(fù)荷參照表”;研究氧化空氣系統(tǒng)分配,計(jì)算#2脫硫所需氧化空氣量及時(shí)調(diào)整風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度,降低氧化風(fēng)機(jī)電流。獲得最優(yōu)組合運(yùn)行方式,形成最優(yōu)化運(yùn)行模式指導(dǎo)脫硫系統(tǒng)日常運(yùn)維工作。
節(jié)能降耗不僅是優(yōu)化運(yùn)行的一項(xiàng)手段,更能提高運(yùn)行人員的節(jié)電意識(shí)。接下來(lái),除脫專(zhuān)業(yè)全體人員將繼續(xù)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì),提高節(jié)電意識(shí),致力于節(jié)約廠(chǎng)用電的實(shí)際行動(dòng)中,為東華公司安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行貢獻(xiàn)力量。