
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)由回轉(zhuǎn)支承和驅(qū)動(dòng)裝置兩部分組成,用以使臂架左右回轉(zhuǎn)。某門式取料機(jī)受料皮帶機(jī)的齒輪減速機(jī)經(jīng)過兩年的使用.其一級(jí)軸齒輪頻繁斷齒,軸也折斷多次,最嚴(yán)重時(shí)三天就要對(duì)其更換一次,嚴(yán)重地影響了生產(chǎn)。通過對(duì)其分析與計(jì)算,確定故障主要由三方面原因造成:原來的一級(jí)軸齒輪模數(shù)偏小,齒輪減速電機(jī)中的齒輪齒根抗折斷能力不夠;原來使用的制動(dòng)器制動(dòng)力矩太大,制動(dòng)時(shí)對(duì)軸制動(dòng)扭矩達(dá)到250N.m,按公式估算出的軸徑席為70mm以上,而原來的軸直徑只有50mm,所以需要選用較小型號(hào)的制動(dòng)器,并相應(yīng)改小制動(dòng)輪;通過對(duì)原來使用的液力偶合器性能曲線進(jìn)行研究,并按照我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其功率和充油量進(jìn)行計(jì)算,發(fā)現(xiàn)其規(guī)定的充油量偏大,接近于剛性連接,使其具有的滿載啟動(dòng)緩沖保護(hù)功能受到較大削弱,因此需重新選用液力偶合器。
根據(jù)以上分析,我們對(duì)伺服減速機(jī)重新進(jìn)行選型。經(jīng)反復(fù)對(duì)比分析,決定采用,其傳動(dòng)級(jí)數(shù)為四級(jí)(原來為三級(jí)),這樣,在總減速比保持不變的情況下,傳動(dòng)級(jí)數(shù)增加可以使載荷在各級(jí)傳動(dòng)中的分布更加均勻合理,因此降低了一級(jí)齒輪軸齒輪的負(fù)荷,提高了一級(jí)軸的強(qiáng)度。另外,輸出軸直徑比原齒輪減速電機(jī)大10mm,原來的驅(qū)動(dòng)滾筒與其不匹配,通過計(jì)算,滾筒軸直徑安全系數(shù)比較大,沒必要增大尺寸,因此在定購齒輪減速機(jī)時(shí)特意向廠家提出輸出軸直徑保持原尺寸的要求,這樣就節(jié)省了制作新驅(qū)動(dòng)滾筒的費(fèi)用。同時(shí)對(duì)制動(dòng)器重新核算選型,在滿足對(duì)皮帶機(jī)制動(dòng)要求的前提下,盡量減小制動(dòng)力矩,從原來的250N.m減小到132N.m,同時(shí)把制動(dòng)輪直徑改小,并盡量使制動(dòng)輪的重心靠近一級(jí)軸臺(tái)階根部,以減小制動(dòng)輪自重對(duì)軸強(qiáng)度的影響。另外.還對(duì)液力偶合器進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化,通過對(duì)國(guó)內(nèi)各液力偶合器廠家提供的性能參數(shù)進(jìn)行反復(fù)對(duì)比,要能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)需要。齒輪減速機(jī)改造后,經(jīng)過近一年的使用,證明改造非常成功,沒有再出現(xiàn)齒輪減速電機(jī)折齒斷軸的故障,該驅(qū)動(dòng)裝置目前運(yùn)轉(zhuǎn)非常平穩(wěn)。
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