
改進前由于產品結構設計和制造工藝技術的改進,使用寬錦綸包布,胎體擴張時阻力過大,RV減速機蝸輪齒面和蝸桿磨損均加快,并且造成胎體鼓擴張不到位,導致簾布與鋼絲圈粘接部位脫空。為了使成型機能滿足新的產品結構設計和生產工藝技術要求,將驅動電動機的功率從1.1KW增至2.2KW,加快了蝸輪的磨損,蝸輪蝸桿減速機的使用壽命從12個月下降為6個月,且不能修復,設備故障頻繁,維護成本增大。針對上述情況,對成型機胎體鼓張縮裝置進行改造,既有利于提高使用壽命,便于日常維護,又可降低設備維護費用,確保設備穩定運行。
改造方案及效果:在保證速比和控制程序不變的情況下,經過討論和現場勘察論證,決定取消現有的蝸輪蝸桿減速機機構,直接使用同步帶傳動進行減速,同步帶傳動的效率為99-99.5%,相比RV減速電機傳動機構,傳遞效率可顯著提高,由于受空間限制,只能采用二級傳動,傳動效率為98%,而普通圓柱蝸桿的總傳動效率為90%,通過二級傳動的總傳動效率為89%。改造后的總傳動效率比改造前的蝸輪蝸輪傳動提高了9%,在驅動功率不變的情況下,能有效避免胎體鼓擴張不到位的情況。
相比原來的蝸輪蝸桿減速機,改造后的胎體鼓張縮裝置具有以下特點:結構簡單,易于實現,使用二級同步帶傳動,傳動精度高,傳動總效率為98%,比使用RV減速箱的傳動效率提高9%。零部件全部自行設計,完全實現國產化,易損件加工簡單,裝拆方便,使用壽命長,設備故障少,運行穩定。
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